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无氧铜管棒材成品率提高工艺探索, ,,,,通过工艺改进, ,,,,渗氧、脱皮试验, ,,,,挤压工序等来探究

发布时间:2021-06-10点击:2731

通过对无氧铜管棒材生产中加热、挤压工序的控制, ,,,,尽量减少氧气的进入, ,,,,降低因加工生产带来的含氧量不合格的可能性, ,,,,以提高无氧铜的氧含量的合格率。 。。。。。。

随着用户对无氧铜需求量的增加, ,,,,无氧铜产量也在逐年增加, ,,,,尤其是无氧铜管棒材已成为一项重要产品。 。。。。。。管棒技改项目完成后管棒材的生产能力和产品质量大大提高, ,,,,生产工艺逐步完善, ,,,,综合成品率大幅提高。 。。。。。。但无氧铜管棒材含氧量不合格是长期困扰无氧铜生产的一个难题。 。。。。。。在挤压后取样经常出现比例较大的氧含量不合格, ,,,,甚至整批不合格的情况, ,,,,这不仅增加成本, ,,,,延误交货期, ,,,,还影响产品形象, ,,,,因此探索无氧铜管棒材在挤压环节的工艺、高无氧铜氧含量的合格率非常重要。 。。。。。。

1.改进前状况

改进前, ,,,,无氧铜管棒材综合成品率为 57.5%。 。。。。。。无氧铜在挤压工序的成品率平 均 为 60.36%, ,,,,*** 高 为 67.85%, ,,,,*** 低 为45.76%。 。。。。。。

数据收集及试验

无氧铜中含氧量的检测方法有两种 :一是 YS/T335-94《电真空器件无氧铜含氧量金相检验法》, ,,,,检验结果分为1 ~ 6级, ,,,,1、2、3 级判定合格, ,,,,是半定量检验方法 ;;;;;;;二是 GB/T5152-1996《高频脉冲加热红外吸收气体分析方法》, ,,,,是定量检测方法。 。。。。。。

数据收集。 。。。。。。对铸锭进行抽样检查, ,,,,发现全部按 1 级过料的铸锭有含氧不合格的情况。 。。。。。。

1)对 TU1 棒材(Φ85)共 19 根, ,,,,成品逐根取样, ,,,,取样部位见图 1。 。。。。。。经检验, ,,,,氧含量均为 4 ~ 6 级, ,,,,部分检测结果见表 1。 。。。。。。随即对该批未挤制剩余 Φ295 铸锭取样检测。 。。。。。。经检测氧含量 3 ~ 6 级不等, ,,,,取样部位见图2, ,,,,部分检测结果见表2。 。。。。。。

2)对编号为 3130 的 Φ410mm 铸锭( 共 7 个 ) 端面的中心、1/2 半径处、靠近边部 3 点取样检测, ,,,,共 21 个样品, ,,,,全部为1 级, ,,,,生产的制品也全部为 1 级 , 检测结果见 表 3。 。。。。。。对 编 号 为 3314 的 Φ245mm 铸 锭和熔次号为 3297 的 Φ360mm 铸锭进行抽

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,Φ245 铸锭全部为 4 级 ( 这批制品也全部为 4 级 )。 。。。。。。Φ360 铸锭有 1 个样为 4 级 ,3个样为1级, ,,,,报告见表3。 。。。。。。

3)对铸锭浇口和底部进行取样检测含氧量, ,,,,统计发现 102 炉铸锭底部与浇口含氧不一致 , 其中有 60 炉底部含氧高于浇口含氧, ,,,,部分检测结果见表4。 。。。。。。

4)从表 1 ~表 4 抽查检测结果可知, ,,,,铸锭中的含氧存在显著的不均现象, ,,,,检验合格的铸锭再取样检验, ,,,,也可能出现不合格情况。 。。。。。。从表 4 可知, ,,,,同一个(炉)铸锭, ,,,,取样位置不同(浇口和底部), ,,,,也存在含氧不一致的现象, ,,,,尤其是浇口含氧明显低于

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铸锭底部的含氧。 。。。。。。

2.渗氧、脱皮试验。 。。。。。。

1)渗氧试验。 。。。。。。取含氧合格(1 级)的无氧铜挤制品在实验室进行渗氧试验。 。。。。。。首先在氧化退火炉上进行经 600℃~ 800℃不同时间退火, ,,,,之后对制品端面进行研磨、处理, ,,,,在专用仪器上检测其渗氧深度。 。。。。。。即模拟环行加热炉和感应加热炉的加热工艺进行退火试验, ,,,,然后检测其渗氧深度, ,,,,试验结果见表5。 。。。。。。

2)脱皮试验。 。。。。。。对经过退火的制品进行表面车皮, ,,,,车皮量为 0.75mm ~ 1.5mm(模拟脱皮挤压工艺), ,,,,然后检测制品表面的含氧量, ,,,,结果见表6。 。。。。。。

3)试验结果表明, ,,,,由于加热时渗氧, ,,,,样品由含氧量 1 级下降为含氧量 4 ~ 5 级, ,,,,渗氧深度为 0.5mm ~ 1.5mm ;;;;;;;铸锭加热时控制加热时间在工艺要求范围内, ,,,,挤压时通过脱皮可以消除渗氧, ,,,,视加热炉类型脱皮量控制在 0.75mm ~ 1.5mm 之间。 。。。。。。

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加热时间在 2 小时以内, ,,,,加热炉内保持微还原气氛, ,,,,渗氧深度低于 1.5mm, ,,,,通过脱皮挤压, ,,,,渗氧基本可以消除。 。。。。。。

3.工艺改进

无氧铜管棒材生产工艺流程为 :熔铸——加热(还原气氛)——挤压。 。。。。。。结合试验和实际生产情况, ,,,,采取了进锭抽查、加热工艺调整等改进措施。 。。。。。。

1. 经与质量部门协商, ,,,,改变进铸锭含氧取样方法, ,,,,由原来的铸锭浇口取样改为铸锭底部取样, ,,,,使铸锭送检样品更有代表性, ,,,,减少不合格铸锭进入下道工序。 。。。。。。

2. 对进入加工工序的铸锭进行抽检, ,,,,按熔次号每个熔次抽检 1 根铸锭的 4 个点。 。。。。。。检查不合格的铸锭不安排生产。 。。。。。。减少由于铸锭问题带来的合格率下降。 。。。。。。

3.加热工序。 。。。。。。

1)对工具、设备进行专检, ,,,,确认工具准备到位、设备完好才允许装炉生产, ,,,,保证生产不中断。 。。。。。。

2)环型炉加热在确保自动控制前提下减少进风量, ,,,,加大煤气量, ,,,,保持炉膛为还原性气氛。 。。。。。。

3)炉膛压力保持正压, ,,,,***好在 5Pa以上。 。。。。。。

4)尽量组织批量生产。 。。。。。。无氧铜生产时按挤压进度装炉, ,,,,保证铸锭加热 2 小时内能够挤压。 。。。。。。装一炉, ,,,,加热一炉, ,,,,减少装料炉门开启次数, ,,,,使炉内保持微还原气氛, ,,,,防止铸锭加热渗氧。 。。。。。。原则是 :慢加热、少装炉、快挤压。 。。。。。。

4. 挤压工序。 。。。。。。

皮量, ,,,,感 0.75mm ~ 1.5mm, ,,,,环形煤气加热炉加热铸锭挤压时脱皮量 1.0mm ~ 1.5mm, ,,,,使铸锭在加热过程中渗入的氧不能流入到制品中, ,,,,保证制品含氧合格。 。。。。。。同时应保证生产期间设备状况完好、稳定, ,,,,各项指标按规程要求设定。 。。。。。。

生产效果

1. 无氧铜因含氧不合格, ,,,,而发生的退换货率大幅下降。 。。。。。。

2. 挤压工序成品率大幅提高, ,,,,达到75%, ,,,,比改进前提高14.64%。 。。。。。。

3. 工艺改进后, ,,,,无氧铜挤压工序产量和成率有较大的提高 ;;;;;;;平均综合成品率为62%, ,,,,比改进前提高4.5%。 。。。。。。

5.结论

1. 改变铸锭含氧取样部位, ,,,,并对进入加工工序的铸锭再进行抽检, ,,,,使铸锭送检样品更有代表性, ,,,,可以有效地减少含氧不合格的铸锭进入加工工序。 。。。。。。

2. 渗 氧 —— 脱 皮 试 验 表 明, ,,,,由 于铸 锭 加 热 时 渗 氧, ,,,,样 品 由 含 氧 量 1 级下 降 为 含 氧 量 4 ~ 5 级, ,,,,渗 氧 深 度 为0.5mm ~ 1.5mm ;;;;;;;铸锭加热时控制加热时间在工艺要求范围内, ,,,,挤压时通过脱皮可以消除渗氧, ,,,,视加热炉类型脱皮量控制在0.75mm ~ 1.5mm之间。 。。。。。。

感应加热炉渗氧深度为0.5mm, ,,,,通过脱皮挤压完全可以消除因加热造成的氧渗入 ;;;;;;;环形炉加热90分钟氧渗入为1.0mm, ,,,,通过脱皮挤压也可以消除因加热造成的氧渗入 ;;;;;;;环形炉加热 150 分钟氧渗入为1.5mm, ,,,,通过脱皮挤压不能完全消除因加热造成的氧渗入 ;;;;;;;改进措施为 :保证铸锭加热2小时以内能够挤压 ;;;;;;;装一炉, ,,,,加热一炉, ,,,,减少装料炉门开启次数, ,,,,使炉内保持微还原气氛。 。。。。。。只要渗氧深度低于 1.5mm, ,,,,通过脱皮挤压, ,,,,渗氧基本可以消除。 。。。。。。

3. 棒材生产中铸锭加热由于煤气来源和成分改变, ,,,,需探索更好控制炉膛气氛的工艺, ,,,,减少渗氧。 。。。。。。

来源:中国知网    作者:赵万花


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